1 废水来源
废水来源于屠宰车间,主要包括(1)屠宰前冲洗牲畜的废水;(2)烫毛、清洗胴体废水;(3)清洗内脏废水;(4)冲洗车间地面、器具废水;(5)冲洗圈栏废水。屠宰过程排放的废水中血污染最为严重,通常放出的血均回收利用,既减少处理负荷又增加收入。
2 水量、水质
屠宰过程中废水往往集中在短时间内排放,水量波动较大。宰1头牛一般产生1t污水,1头猪产生0.4t污水。废水日排放量为50t。废水水质见表1。
出水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准(新扩改),见表2。
项目 |
pH |
CODcr/(mg.L-1) |
BOD5/(mg.L-1) |
SS/(mg.L-1) |
油类/(mg.L-1) |
宰猪 |
6.9-7.1 |
900-2200 |
500-1200 |
800-1000 |
25-50 |
宰牛 |
6.9-7.1 |
1700-5000 |
950-2600 |
1500-2500 |
20-45 |
混合 |
6.9-7.1 |
1060-2760 |
590-1480 |
940-1300 |
24-49 |
项目 |
pH |
CODcr/(mg.L-1) |
BOD5/(mg.L-1) |
SS/(mg.L-1) |
油类/(mg.L-1) |
浓度 |
6-9 |
≤100 |
≤30 |
≤70 |
≤20 |
3 处理工艺流程
该废水可生化性较好,故采用生化法为主的处理方法。
废水经格栅筛网去除较大悬浮固体和毛发等杂质后,直接进入初沉池,初沉池兼作调节池均化水质 水量,同时将废水中不溶性固体如未消化食物和粪便等沉下。沉淀地出水流入厌氧水解池,在厌氧菌胞外酶的作用下,将大分子有机物水解酸化变成小分子,将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质。
然后泵入SBR反应池,SBR反应池水位到设定液位后进行射流曝气,使废水与活性污泥充分混合,曝气结束待泥沉下后,上清液排放,2只SBR反应池,交替运行。污泥积存到一定水位时,将泥排至污泥池。
SBR生物反应器采用分步控制生化处理过程。以进气。曝气反应、沉降、出水和静置等5个阶段为一个运行周期,给系列化处理提供最佳条件。SBR生化系统具有完全混合特点的推流式反应器,又是一个理想状态的二沉池,此外,SBR系统污泥沉降性能较好,污泥增殖和产泥量均较小。特别适用于生化性好且水量不大的废水。
4 主要构筑物及设备
①初沉池:尺寸为4.0m×3.5m×4.5m,有效容积60m3,停留时间为24h。经初沉后对减轻后处理负荷及防止填料堵塞起到关键作用。
②厌氧池:尺寸为28.0m×4.0m×4.5m,有效容积480m3,内置生物填料,填料接触时间为4d。
③SBR反应池:有效容积200m3,设2只,交替使用,每只尺寸为4.5m×4.5m×5.5m3。内设射流曝气器进行曝气,每池设4只射流器,循环泵型号IS150—125—250A。
④污泥池:有效容积30m3。
5 处理效果及分析
屠宰废水经初沉、厌氧水解、SBR生化处理后,污水中的污染物指标均达到国家排放标准。经环保部门监测,其结果见表3。
项目 |
|
pH |
CODcr/(mg.L-1) |
BOD5/(mg.L-1) |
SS/(mg.L-1) |
油类/(mg.L-1) |
|
最大值 |
7.1 |
2552 |
1338 |
982 |
41.8 |
治理设施进口 |
最小值 |
6.9 |
1255 |
645 |
941 |
25.6 |
|
平均值 |
|
1905 |
992 |
961 |
33.7 |
|
最大值 |
7.0 |
92 |
28 |
62 |
9.3 |
治理设施出口 |
最小值 |
6.9 |
79 |
21 |
41 |
7.1 |
|
平均值 |
|
83 |
25 |
51 |
8.2 |
平均去除率/% |
|
|
94.8 |
97.3 |
94.7 |
75.6 |
6 运行成本与造价
运行成本主要由电费、人工费、维修费、折旧费组成。
①电费:正常运转电机功率为20.5kw,1天开6h,电费单价为0.50元/度,则电耗费用1.02元/t。
②人工费:操作人员1人,每人月工资550元,则人工费用0.30元/t。
③维修费:按总投资年维修费率1.0%计,则维修费为0.05元/t。
④折旧费:按总投资年折旧率3.6%(其中折旧率2.1%,大修率1.5%)计,折旧费为0.18元/t。
⑤运行成本:1.02+0.30+0.05+0.18=1.55元/t。
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